各位论坛大神,小弟有需一事向大家请教,自己目前在660MW的超临界机组负责燃烧调整(钢球磨),日常调整没啥问题,最近是加减负荷这些操作存在问题。以往加减负荷,参考氧量、过热度与减温水调门开度来增加或者减少容量风开度。加负荷时,开容量风,当氧量下降过热度上升时,即表示进入炉膛的煤已燃烧开始反应,给水在自动状态下随着过热度增加而增加给水,汽水侧的温度与压力缓慢上升,当过热度平缓有下降趋势,主汽压力张平有下降趋势时,则继续增加风加燃料,这样交替操作负荷就带起来了整个过程很平稳。 现在的问题是我们锅炉专工将固定手摇式风门挡板(部门规定只有专工才能调整此挡板)调整,导致火焰中心稍微下移,下部个别水冷壁温度偏高且过热度比之前迟缓,目前加负荷时以前的操作经验用不上。适当的增加容量风开度,氧量下降了。过热度不怎么变,主汽压力随着汽机调门开度增加而持续下降,再继续增加容量风开度且间隔一两分钟后过热度(V字型)突然上涨,主汽压力与温度快速上涨,水冷壁温度也上涨,为了控制壁温,又将燃料减少,导致主汽压力与温度大幅波动。自己不仅郁闷,调整给水的同事也是叫苦不迭。思来想去实在想不出哪里出了问题,只好来论坛向各大神求助请教,指点下自己的操作存在哪些问题。
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加减燃料,汽机调门开度,减温水用量,风量不投入自动吗?另外手动模式下,你得保持机炉有一个不动吧?在手动模式BI煤、水平衡的时候,过热度尽管会有所波动,但大体是稳定的,你们烧的煤,媒质波动是不是很大呀??? 展开
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加减负荷一系列调整不是自动完成吗,难道还要手动调整吗?</br></br> 展开
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