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致老用户的一封家书
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我厂的问题和你的差不多,碳刷磨损快,碳粉多,运行时刷辫和碳刷的温度会非常高。连滑环已经被磨出沟槽了。转子摇绝缘的时候经常变低。主要原因是碳刷材质软,滑环采用的是不锈钢材质,没有铸钢材质好。机组振动大,励磁的极性没有经常倒换。主要是这些原因,你可以结合自己厂的情况排查一下。展开
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主要从二个方面分析这个问题:</br>一.集电环表面粗糙度及材质是否符合标准要求,一般来说表面粗糙度达到是0.8就行,集电环材质为Q345以上;</br>二.碳刷方面</br>1.所选碳刷型号是否与集电环匹配,主要是碳刷的软硬度是否适合,太硬容易伤到集电环,太软容易磨出软多碳粉;</br>2.碳刷实际的平均电流密度是否与碳刷设计平均电流密度(碳刷厂家有提供参数)是否符合,如不符合则适当增减碳刷投入数量;</br>3.碳刷压紧弹簧的压力是否符合设计要求(碳刷厂家有提供参数);</br>4.集电环的线速度是否符合设计要求(碳刷厂家有提供参数);</br>5.碳刷安装时是否研磨到位(接触面积达到75%及以上);</br>6.刷握(碳刷架)安装是否符合要求,既与集电环的水平及垂直度是否良好,刷握与集电环的间距在3-4mm;</br>7.测量碳刷运行温度是否合适,一般情况下最好保持在摄氏75度左右,为个温度下碳刷上的氧化膜建立与磨损的速度比较均衡;</br>以你们单位的情况看,估计是碳刷运行时的平均电流密度太小的可能性比较大,也就是碳刷运行温度太低,碳刷表面的氧化膜无法建立造成的。处理方法很简单,按实际运行时的励磁电流计算碳刷平均电流密度,去除多余碳刷即可。展开
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我们厂也是 但是每次都只是吹灰处理,一直都没有解决根本问题</br>展开
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我们的是卧式机组,改造集电环的原因不是因为碳粉严重,而是因为红外测温发现集电环的温度过高,达到了120以上,所以进行了改造,上面说的比较好,取消了通风槽,增大了滑环内径,增加了碳粉吸收装置,还是取得了一定的效果,但是如果确实需要改装的话,还需要和机组厂家的设计进行沟通联系,定方案,才能取得最佳效果展开
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运行人员建议,碳粉吸收装置真的很有必要,但运行时不要把滑环周边的观察窗打开,影响吸收及冷却的效果,另外碳刷的弹簧不要压的太紧了展开
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我以前立式机组运行工作了几年,没有发现碳刷磨损严重的事情,干了贯流式机组后的确发生碳刷磨损严重,碳粉较多的事情,改造防止,一、选用了摩根碳刷。二、将原来滑环的通风槽取消,变成镜面,改造后运行效果还是比较好的。展开
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会不会是更换碳刷时型号选错了,更换碳刷一次不能超过总数三分之一来着。展开
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三个方面下手吧。1、比较一下是否碳刷质量不行。2、上下碳刷数量布置是否合适。3、在滑环室内增加碳粉吸收装置。</br>(之前发过一些碳刷的资料摩根的质量还可以你可以看一下。)展开
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