本帖最后由 老渔夫 于 2010-11-10 10:21 编辑 突然,有种感触,还是事故处理是最考验人的。4月初的那次风机失速,依然历历在目,触目惊心啊,差一点,我们就跳机了!平时运行中,面对随时发生的意外,我们一定要把握准,要迅速解决点,不然小异常也会演变成大事故。 那次的整个事故处理经过如下:4月4日前夜班,负荷降至400MW,停一台磨,剩三台磨运行,基本接近最大出力,再停磨时关闭风门导致一次风母管上涨,此时B侧一次风机进入失速区域,一次风压急剧降低。处理过程中,开备用磨通风,各减两台风机动叶,屡次均并列不成功,耗时超过10分钟多,磨已经出现堵的迹象,尝试降负荷至300MW来处理事故。降负荷过程中,磨被吹通,瞬间煤粉进入炉膛,热量猛烈地不正常增大,此时给水依然投自动,水跟煤走,煤量110T,给水780T,风机第一次并列成功。但是吹通磨后瞬间煤粉涌入炉膛,此时能量严重不平衡,燃水比实际已经失调,手动修改给水自动偏置,加水效果不佳,分离器出口温度同时狂涨,已直逼分离器出口高高保护值,及时将分离器出口保护手动解除,给水自动解除,手动加水,给水过调,给水最大达1450T,由于急于降温,此时忽略煤量偏少(100T左右),水煤比再次严重失调。汽温开始下降,手动减水,由于压力波动叫大,给水难以控制,给水低至已经触动省煤器入口流量低保护值,及时解除流量低保护,手动加水,主汽压达21MPa(急于升温,煤量加大了,汽压烧起来了),汽压过高,给水难以打水至锅炉,运行人员及时手动开调门降主汽压力,给水很快回头,但是降压造成汽温急速下降,而给水也再次飙升到1400T水,手动减水,水量一时难以减下来,汽温已远远超过规程规定打闸值,迅速启动电泵,手动打闸一台汽泵,稳定给水,考虑到汽机盘胀差缸温等没太大异常,继续调整,失速风机得以并列成功,最终调整稳定所有参数!整个过程给我的教训,除了失速风机处理经验不足,对运行处理过于保守外就是1、水煤比没有把握准,没考虑到吹通磨的炉膛爆燃的严重性;2、事故处理时,煤量要稳定,即使汽温有变化,需要加大燃烧给予支持,也要充分把握好提前量,尤其低负荷,煤量影响甚大,最好稳定煤量,调整给水或者稳定给水,调整煤量,两者同时参与调整难度太大;3、面对事故,当简单处理没有成功时,没有及时解除协调,而是在协调方式下减负荷,使得运行操作人员陷入被动。后来,我们接连也发生了几次失速,但是均很快并列成功了,小菜一碟!这说明什么呢?经验战胜一切
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这种因为调节不当造成的水煤比失调,气温骤升骤降的事我们厂发生过好几次了展开
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谢谢楼主分享啊展开
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经验很重要啊,学习了展开
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学习了:):):):)展开
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我没烧过直流炉,不过我感觉在事故情况下协调最好还是先退,对于直吹式的制粉系统,无论何时一次风压应该重点关注的,牵一发动全身展开
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不错的帖子 有可借鉴之处展开
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</br></br>学习了。。。。。。。。。。。展开
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好长好长…为什么要开备用磨通风,直接全开全关一下动叶。表示你们不够流氓…展开
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设备越先进,人越傻!展开
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算不上一次成功处理,不解保护肯定跳了。调得乱七八糟,感觉没有人统一指挥。展开
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