运行中整流子、滑环上的电刷发生火花时,应如何处理?

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运行中整流子、滑环上的电刷发生火花时,应如何处理?

本帖由shizixue29发布于2008-06-21 01:28:0043755次浏览907人跟帖

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shizixue29
2008年06月21日
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运行中整流子或滑环上的电刷出现火花时,的消除方法(一)在安装或修理后发生火花的原因1. 电刷研磨不良,其表面未能全部工作 。 消除方法: 应重磨电刷或使发电机在轻负荷下作长时间运行,一直到磨好为止2.电刷装置的位置不对。 消除方法: 重新配置刷框位置,并使其与整流子的中心线并行3.电刷未放在中性点上(有换向极的励磁机)。 消除方法: 找出励磁机的中性点,将电刷正确地放在中性点上4.各整流区之间的距离不均匀 。 消除方法: 沿圆周检查各电刷问的距离,必须时应进行找正,使其误差在士0.5mm以内5.电枢与磁极(主极与换向极)间的气隙不均匀 。 消除方法: 调整气隙,使各气隙与平均值之差不超过下述规定的数值: 平均气隙(mm) 与平均气隙比较允许的最大差别(mm) 1.5~3.0 0.3~0.4 3.5~5.0 0.4~0.5 5.5~8.0 0.55~0.656.电刷引线回路中的接触电阻大,造成负荷分配不均匀。 消除方法: 检查电刷与铜瓣的接触及引线回路中各螺丝是否上紧,接触是否良好7.由于弹簧与电刷没有绝缘,电流流经弹簧使弹簧发热变软、失去弹性 。 消除方法: 将弹簧与电刷绝缘,如弹簧已失去弹性,则必须更换8.在整流子上发生连续的火花而转变为弧形火花 。 消除方法: 整流子很清洁,根据上述原因检查未发现缺陷,电刷过软,换用较硬的电刷9.换向极的补偿度不合 。 消除方法:进行无火花区试验,根据试验结果,调整换向极的气隙或换向极线圈的匝数 10.换向极连接不正确 。 消除方法:检查磁极极性,换向极的极性应当是在电枢转动时,电枢线圈应先通过同极性的换向极,然后通过其主极 11.整流子表面氧化膜未很好建立 消除方法:在轻负荷下持续运行,逐渐增加转子电流,使其建立氧化膜(二)运行中发生火花的原因 12.电刷牌号不符合规定,或部分换用了不同牌号的电刷 消除方法:检查电刷牌号,更换成制造厂指定的或经过试验适用的电刷13.电刷压力不均匀,或不符合要求 。 消除方法:用弹簧秤检查电刷压力,进行调整(电刷的压力应按制造厂规定,制造厂无规定者可调整到不发生火花情况下的最低压力,一般为200~300g/cm。),特别注意使各电刷的压力均匀,其差别不应超过l0% 14.电刷磨短 消除方法:电刷磨短至规定值时必须更换,一般由刷下边距铜瓣最少应有5~6mm 15.整流子和电刷表面不洁,根据不洁程度,可能在个别电刷上,也可能在全部电刷上发生火花,电刷烧伤很严重 消除方法:(1)用帆布浸少许酒精擦拭整流子;(2)用干净帆布擦电刷表面;(3)在研磨工具上,覆以细玻璃砂纸(00)号)研磨整流子 16.电刷和引线、引线和接线端子间的连接松动,发局部火花消除方法:检查电刷与铜瓣的接触及引线回路中各螺丝是否松动17.电刷在刷框中摇摆或动作滞涩,火花随负荷而增加 消除方法:检查电刷在刷框内的情况,能否上下自由活动,更换摇摆的和滞涩的电刷。电刷在刷框内应有0.1~0.2mm的间隙 。 18.电刷振动,火花依振动大小而不同,其原因可能如下:整流子的磨损不均匀,片间云母突出,电刷松弛,机组振动等,查明振动的原因并消除之 19.整流子整片内侧过脏,造成整流片问短路或整片开焊 消除方法: 停机进行清扫,将炭末等脏物用压缩空气吹净,开焊处则须重焊(最好采取银焊)20.整流片间绝缘突出,整流子上有磨损或撞伤消除方法:修整整流子的片间绝缘,云母应凹下1~1.5ram,整流子磨损或撞伤严重,必要时进行车磨21.整流子不圆或表面不平整 消除方法: 在停机时检查整流子的状态。用千分表测量整流子表面的摆度(最大值与最小值之差),不应超过0.05mm(3000r/min)或0.07ram(1500r/min);流子表面的凹凸不平,不应超过0.5~1.0mm,否则,应进行车磨。为了使整流子的磨损均匀,在整流子上的电刷应错开排列

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评论(907条)
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  • 天下一剑
    天下一剑2010年06月25日

    我看看是个好资料 展开

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  • 桃子123
    桃子1232010年06月24日

    内容    楼主喜欢小动作 展开

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  • dongzebo2006
    dongzebo20062010年06月24日

    专业人士点评一下 展开

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  • 施展
    施展2010年06月24日

    刚刚发的都是 展开

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  • hevwen
    hevwen2010年02月23日

    我要学习学习 展开

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  • heisan007
    heisan0072010年02月23日

    碳刷研磨和安装、更换操作工艺达不到标准要求,致使碳刷接触面研磨弧度与滑环不相吻合,刷体与滑环圆周法线不一致,碳刷弹簧调整不适,引起碳刷与滑环接触面减少,碳刷受力不匀,碳刷和弹簧卡涩等缺陷,是碳刷与滑环发生电火花的根本原因。&nbsp;</br>&nbsp;防范措施&nbsp;</br>  (1)&nbsp;组织措施方面:生产部门应制定措施全面的"发电机励磁系统滑环电刷发生火花处理规定",供运行和检修人员使用。&nbsp;</br>  (2)&nbsp;技术措施方面:凡遇到发电机主励磁机转子碳刷发生火花、或碳刷磨短至规定长度时,工作人员在更换碳刷前必须采取如下两项防范措施:①观察同一刷架上的所有碳刷是否与滑环接触良好;②用直流卡钳测量同一刷架上各碳刷负载电流是否分布均匀,而且在进行上述工作时应确实做好人身安全防护。&nbsp;</br>  (3)&nbsp;技术培训方面:应加强碳刷更换、安装的技术培训工作,制定工艺标准,提高碳刷研磨工艺水平,建立碳刷弹簧压力定期抽检制度,规范设备台帐管理,尽快发放白净布、直流卡钳等必备工具。&nbsp;</br>  (4)&nbsp;物质管理方面:要在计划、使用、采购过程中,加强对发电机碳刷、碳刷弹簧等备品的质量、型号规格的管理。 展开

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  • abcsrrwzy
    abcsrrwzy2010年02月22日

    视火花轻重程度,发电机降无功负荷。 展开

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  • abcsrrwzy
    abcsrrwzy2010年02月22日

    是什么啊&nbsp;???? 展开

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  • 果酱
    果酱2010年02月22日

    我厂近期也发现碳刷有冒火花的显现,采取措施就是拔下碳刷反复活动,或对弹簧进行更换,效果比较明显。 展开

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  • qjwn
    qjwn2010年02月18日

    看看再说!!! 展开

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