太原第一热电厂1999年11号300MW机组发生 断油烧瓦事故 1999年12月4日清晨,山西省太原第一热电厂11号300MW机组发生断油烧瓦事故。初步了解,事故造成发电机两侧轴瓦 (#6、 #7)乌金烧损,发电机转子下沉2-3mm,油挡磨损,其它受损情况尚需进一步解体调查.事故的初步情况如下: 一、事故前运行方式 11号机纽带有功负荷211MW,主汽流量789t/h,主汽压力1 3.37Mpa,主汽温度537℃,再热器温度537℃,主油泵运行,由#2射油器供润滑油(压力187Kpa,温度40℃),主油箱油位42cm/32cm; 高压启动油泵、交流、直流润滑油备用, #1抗燃油泵运行, #2抗燃油泵备用,抗燃油压力4.1 3Mpa,机组运行正常。 二、事故经过 12月4日5时50分值班员巡检中发现#11机左侧高压主汽阀油动机控制滑阀下部法兰垫呲开,大量油气喷到主蒸汽管道上引起冒烟,遂立即报告单元长和司机。5时56分由于主汽门信号电缆烧坏。主控误发“右高压主汽门关闭”和“左中压汽门关闭”的信号, #ll炉灭火; 司机在主控室打闸未掉机,并启动交流润滑油泵,润滑油压由187kpa升到192kpa,通知巡检员就地打闸,5时57分机头打闸,主控发“电磁遮断阀动作”信号,5时58分电气值班员检查有功负荷到零,断开发电机20l开关解列, 司机停止#1、 #2抗燃油泵运行,转速开始下降,当转速下降到25 30—1987r/min过程中,主控室相继发出“润滑油压低1值”(68Kpa)、“润滑油压低2值”(49Kpa)、“润滑油压低3值”(29Kpa)信号,并联动直流润滑油泵,机组轴系振动增大,瓦温升高超限(#4、#5振动超过172μm,#5、#6、#7瓦温超过100℃),开真空破坏门破坏真空。转速下降到1 756r/min时,“润滑油压低3值”、“润滑油压低2值”、“润滑油压低l值”信号恢复正常,润滑油压回升至234kpa,机组轴系振动开始减小、瓦温下降恢复。 6时09分转速降到0,润滑油压234kpa,司机停止直流润滑油泵,消防队开始灭火。 汽轮机转子惰走时间为10分43秒(正常为41分左右),期间润滑油压低于29kpa以下时间为31秒。 6时12分启动盘车,机械重带不动,随即组织人力盘车。 三、事故原因的初步分析 汽轮机左侧高压主汽阀油动机控制滑阀下部为平法兰,法兰垫为耐油石棉垫,外经250mm, 内径160mm,厚度2mm,上下涂有密封胶,法兰共有8条直径16mm的栽丝,在一栽丝穿孔处呲口,抗燃油由此喷出,引起冒烟、着火。 初步分析发生断油烧瓦的原因是: 汽轮机打闸、发电机解列,在转速下降的过程中,主油泵不参加工作后, #2射油器出口逆止门未关,交流油泵供出的油通过#2射油器出口逆止门及#2射油器返回主油箱,造成润滑油压下降到29kpa以下,机组发生断油烧瓦,直流油泵联动后,在供油量剧增的情况下,#2射油器出口逆止门关闭,油压很快恢复正常。事故的根本原因还在继续调查分析中. 此次事故是今年以来国家电力公司系统内发生的又一次发电机组烧瓦事故,各网省公司、发电企业要针对这两起事故全面、严格检查运行的发电设备存在的问题,并立即进行整改,加强发电设备的管理,认真落实原能源部颁发的二十项反事故措施,搞好危险点因素分析和预测工作,事先制定控制事故的预防措施, 出现异常情况时,能够及时、准确进行处理,避免事态恶化导致事故的发生.要高度重视防止高压油系统的泄漏和由此引起着火的措施,对油系统的连接部位要加强检查、维护,对薄弱环节要进行特殊、有效的处理。各单位要结合《贯彻国务院安全生产电视电话会议的精神确保澳门回归期间可靠供电的紧急通知》的要求,发扬严、细、实的工作作风,严格执行安全生产的各项规章制度,做好今年的安全工作。
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断油烧瓦何时休! 展开
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(一)、事故经过</br>86年2月23日3号机(200MW)临检结束,2时25分3号炉点火,6时20分冲动,5分钟即到3000转/分定速。汽机运行班长辛××来到三号机操作盘前见已定速便说:“调速油泵可以停了”,并准备自己下零米去关调速油泵出口门,这时备用司机王××说:“我去”,便下去了。班长去五瓦处检查,室内只留司机朱××。王××关闭凋速油泵出口门到一半(原未全开)的时候,听到给水泵声音不正常,便停止关门去给水泵处检查。6时28分,高、中压油动机先后自行关闭,司机忙喊:“快去开调速油泵出口门”,但室内无值班员。班长在机头手摇同步器挂闸未成功。此时1—5瓦冒烟,立即打闸停机。此时副班长跑下去把调速油泵出口门全开,但为时已晚。6时33分,转子停止,惰走7分钟,经检查除1瓦外,其他各瓦都有不同程度的磨损。汽封片磨平或倒状,22级以后的隔板汽封磨损较重,20级叶片围板及铆钉头有轻度磨痕。转入大修处理。</br>(二)、原因分析</br>1、油泵不打油,调速油压降低,各调速汽门关闭。三号机于84年9月25日投产,11月曾发生大轴弯曲事故,汽封片磨损未完全处理,汽封漏汽很大,使主油箱存水结垢严重,主油箱排汽阀堵塞未能排出空气。主油泵入口有空气使调速油压下降。此次启动速度快,从冲动到定速只有5分钟,调速油泵运行时间短空气尚未排出,就急剧关闭调速油泵出口门。过去也曾因调速油泵停的快,油压出现过波动,后改关出口门的方法停泵。这次又操作联系不当,使油压下降。</br>2、交直流油泵未启动。当备用司机关调速油泵出门时,司机未能很好的监视油压变化,慌乱中也忘记启动润滑油泵。24伏直流监视灯光早已消失一直未能发现。</br>3、低油压联动电源已经切除。20日热工人员未开工作票在三号机热控盘进行了四项工作,把热工保护电源总开关断开,工作结束忘记合上,致使低油压未能联动润滑油泵。</br>4、这次机组启动,使用了启动操作票,操作票中有“交直流润滑油泵联动试验和低油压联动试验”项目,但司机在执行这两项工作都没有做,而操作票上却已划“√”。 展开
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一次发一篇,否则有点消化不良。 展开
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4月4日20时25分,正常运行中的哈三厂#4号机组因串轴保护误动作跳闸停机。为使各单位吸取教训现将事故情况通报如下: </br>一、事故经过 </br></br>事故前电负荷550MW、主汽温539℃、再热汽温535℃、主汽压力16.4Mpa、主汽流量1876t/h、总煤量300t/h,机组运行正常,无设备操作。4月4日20:25分,汽机跳闸,联跳发电机、锅炉,ETS系统跳闸首出原因为汽机轴向位移大。 </br>二、检查处理过程 </br></br>停机后,经检查发现,汽机串轴保护的LU路检测信号已高至跳闸值,另三路检测信号正常。 进一步检查发现四路两组串轴信号均为“或”的逻辑关系进入保护系统,经与哈尔滨汽轮机厂保护组核实,其原设计就是这样的逻辑关系。 </br>通过对轴向位移监视器模件通道进行校验,发现LU路通道线性不好,在量程上半部分特性变陡。 </br>又对LU路传感器系统进行了检查,发现传感器系统间隙电压正常,安装牢固,系统接头及接线端子牢固,确认传感器系统正常。 </br>三、事故原因 </br>经上述检查分析,确定#4机组跳闸原因如下: </br>1、四路串轴信号均为“或”的逻辑关系进入保护系统,设计不合理,是造成保护误动机组跳闸的主要原因; </br>2、LU路轴向位移监视器模件通道特性变坏,是这起保护误动的直接原因。 </br></br>四、防范措施 </br>1、将轴向位移监视器模件的保护逻辑由“或”改为“与”的逻辑关系,防止保护误动; </br>2、将轴向位移的报警信号接入热工信号系统,通过声光报警提醒运行人员注意; </br>3、将四路轴向位移信号接入INFI-90系统,进行实时趋势监视; </br>4、利用机组大修期间,对#4机组所有主要保护的逻辑关系及回路进行全面检查,彻底消除设计隐患。 </br>五、要求 </br>1、各单位对新投保护的机组进行一次检查,避免在逻辑回路上发生类似事故。 </br>2、新建和在建机组要做好各项技术交接工作,新机组及新改造部分在移交生产过程中,生产人员要认真核对各主要系统和部件的技术参数,保证移交后不出现这类情况。 </br>3、凡带有可调部分的各类保护,要严格按有关规程对可调部分进行紧固,防止松动改变特性。 展开
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一、事故经过:</br> 6月4日8时,湛江电厂两台300Mw机纽并网运行,#1机负荷150MW,#2机组负荷250MW。 #1机组因轴承振动不正常,6KV厂用电工作段仍由启动/备用变压器供电。</br> 9时17分#2机突然跳闸,发出抗燃油(EH)油压低、EH油泵C泵跳闸、发电机失磁、汽轮机和发电机跳闸等讯号。汽轮机值班员立即抢合主机、小汽机直流事故油泵和发电机密封直流油泵,均启动正常。电气值班员发观#2发一变组2202开关跳闸,#2厂高交622a开关跳闸, 622b开关红绿灯不亮,6KVⅡa、6kvⅡb两段自投不成功。</br> 9时l8分抢合062a开关成功,汽机司机投入交流润滑油泵,停下直流润滑油泵。 电气值班员到现场检查,负荷开关已分闸,但没有检查发现622b开关在合闸位置。然后抢合上062b开关时,向#2发电机送电,引起启动/备用变压器差动保护误动作使2208、620a、620b三侧开关跳,#1机组失去厂用电跳闸,全厂停电。#2机交流润滑油泵失压,直流润滑油泵没有及时投入而使部分轴瓦断油。值班员</br>先后切开061a、061b、062a、062b、060a、060b开关,于9时21分合2208开关成功。9时24分合620a开关成功,恢复Ⅱa段厂用电,但合620b开关不成功。经检查处理,9时50分合620b开关,10时17分就地操作合062b开关成功,至此厂用电全部恢复正常。 </br> 1l时45分#2机挂闸,转速迅速升至120转/分,即远方打闸无效,就地打闸停机。</br> 11时48分汽机再次挂闸,转速自动升至800转/分,轴向位移1.9mm,远方打闸不成功,就地打闸停机。</br> 12时10分第三次挂闸,轴向位移从0.7mm升至1.7mm,轴向位移保护动作停机。</br> 事故后检查发现#2机组轴承损坏,其中#1、2、5、6下瓦和推力瓦损坏严重,需要更换。</br> 二、事故原因分析</br> 经检查分析计算机打印资料和事故后做试验证明,事故直接原因是C抗燃油泵跳闸,因蓄能器漏氢退出运行,造成抗燃油压迅速降低,该保护动作跳机。</br> 事故扩大为全厂停电的原因:#2机6kV厂用电B段622b开关跳闸线圈烧坏,红绿灯不亮,值班人员没有到现场检查,没有发现该开关未跳开,当抢合062b开关时,启/备变压器差动保护误动跳三侧开关,全厂失去厂用电。当时,#l机厂用电由启/备变压器供电,#1机组被迫停机。启/备变压器高低侧CT特性不匹配,已发生差动保护误动多次,未及时采取有效措施消除,亦是扩大为全厂停电事故</br>重要原因。</br> #2汽轮发电机组烧瓦原因:计算机打印资料表明,9时18分40秒直流事故油泵停,而此后因抢合062b开关造成全厂停电,交流油泵停运,润滑油中断烧瓦。全厂停电交流油泵停运后除了没有及时抢合直流润滑油泵外,直流油泵为什么不能联动和两次抢合不成功,有待继续检查联动装置和二次回路。</br> 三、事故暴露的问题</br> 1.运行人员素质低,判断事故和处理事故能力不强。该厂曾发生过开关非全相运行,汽轮机叶片断落,振动异常没有立即停机,两次非同期并列#1发电机、#1炉空气预热器烧损等事故,仍至这次全厂停电、损坏设备重大事故,都出现运行人员误判断、误处理,反映运行人员处理事故能力不强。</br> 2.安全管理不善。发生多起事故未能及时组织深入调查分析,按“三不放过”原则严肃处理,认真吸取教训。运行规程未明确规定,开关红绿灯不亮时如何检查处理。运行人员往往不是按规程而是由值长或厂领导命令进行重大操作或处理事故。厂领导直接干预运行人员处理事故是错误的。全厂停电后,#2机组#6瓦温度曾达101度,轴向位移1.9mm,运方打闸失灵,汽机挂闸后转速升高达800转/分,这些现象说明机组处于不正常状态,厂领导仍决定冲转,是拼设备的体现。</br> 3.设备管理不善,未能及时消除缺陷。抗燃油蓄能器、启/备变压器差动保护误动、厂用电和事故油泵自投装置等存在的问题,未及时处理,致使一般事故扩大为全厂停电和损坏主设备重大事故。计算机缺陷不及时消除,不能把9时19分40秒以后的数据资料打印下来,加深了分析事故难度。据反映,工作人员可擅自将重要保护退出运行,未经有关部门批准,限期恢复.</br> 4.个别值班人员不如实反映停过#2机直流润滑油泵和全厂停电时,不能迅速投入直流润滑油泵等情况,背离了做老实人,办老实事,说老实话的职业道德。</br> 四、反事故对策</br> 1.加强人员培训,提高运行人员的思想素质和技术素质,加强责任心和职业道德教育,提高运行人员操作技术水平、判断和处理事故能力。认真对待事故和障碍,按“三不放过“原则及时组织调查分析,真正吸取事故教训。对隐瞒事故真相的同志,给予教育和处理。</br> 2.严格执行规章制度。运行规程不完善的要修改补充,不完善的内容先以书面形式颁布执行。运行人员应按规程操作和处理事故,厂领导不要干预运行人员操作,不得违章指挥操作,不得为避免事故拼设备。必须建立保护装置管理制度,落实责任制,重要保护和联锁装置退出运行时必须经总工程师或厂领导批准,并限期恢复。</br> 3.加强设备缺陷管理。坚持定期轮换试验制度,设备缺陷要及时处理,暂时难于消除的缺陷要有防止发生事故具体措施,颁发到有关岗位执行。 展开
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2002年10月16日14时14分,大同二电厂5号机组在小修后启机过程中,在进行主油泵和高压启动油泵的切换时由于运行人员误操作,发生烧瓦恶性事故。</br>一、事故经过</br>2002年10月16日,5号机组小修后按计划进行启动。13时机组达到冲转条件,13时43分达到额定转速。司机在查看高压启动油泵电机电流从冲转前的280A降到189A后于13时49分盘前停高压启动油泵,盘前光子牌发“润滑油压低停机”信号,机组自动掉闸,交流润滑油泵联启。运行人员误认为油压低的原因是就地油压表一次门未开造成保护动作机组掉闸,因此再次挂闸。14时14分,在高压启动油泵再次达到190A时,单元长再次在盘前停高压启动油泵。盘前光子牌再次发“润滑油压低停机”信号,由于交流润滑油泵联启未复归,交流润滑油泵未能联启,汽轮机再次掉闸。单元长就地检查发现五瓦温度高,油挡处冒烟,司机盘前发现六、七瓦温度高至90℃,立即破坏真空紧急停机处理。</br>事故后经检查,发现二、五、六、七瓦下瓦乌金不同程度烧损。五瓦处低压轴封轻微磨损,油挡磨损。解体检查高压启动油泵出口逆止门时发现门板无销轴。</br>二、事故原因</br>“10·16”事故是一起由于人员误操作引发的一般恶性事故,其原因为:</br>1、两次停高压启动油泵时均未严格执行运行规程的规定:检查高压启动油泵出口逆止阀前油压达到2.0Mpa后,缓慢关闭高压启动油泵出口门后再停泵(实际运行泵出口逆止阀不严)。同时在停泵过程中未严密监视转速、调速油压和润滑油压的变化,异常情况下未立即恢复高压启动油泵。</br>2、在第二次挂闸前对高压启动油泵和交流润滑油泵的联锁未进行复归操作,造成低油压时交流润滑油泵不能联启。</br>3、高压启动油泵出口逆止门板无销轴,造成门板关闭不严,主油泵出口门经该门直接流回主油箱,使各轴承断油。</br>4、机组启动过程中现场指挥混乱,各级管理人员把关不严也是本次事故的重要原因。</br>大同二电厂5号机组“10·16”烧瓦事故不仅暴漏了当值运行人员操作中存在严重的违章操作情况,有章不循,盲目操作,责任心不强。同时也暴漏了在操作指挥中有违反制度、职责不清、程序不明的混乱现象,暴漏了一些运行人员对系统不熟,尤其是对主要测点位置不清的问题,暴漏了检修工作中对设备隐患不摸底,设备检修验收制度执行不严谨的问题。大同二电厂的“10·16”事故,公司各单位要引以为戒,认真从中吸取教训。为此公司针对大二的事故教训提出以下要求:</br>1、希望公司所属及控股各单位在确保完成公司全年各项任务的关键时期,认真吸取大同二电厂“10·16”事故的经验教训,严格落实责任制,加强设备监护,加强事故防范措施。</br>2、 进一步认真落实国家电力公司颁发的《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》和公司下发的国电股生字133号文《防止电力生产重大事故的二十五项反措实施细则》,把各项反措内容严格细化,切实落实到运行、检修的日常工作中,通过有效的组织措施和技术措施防止各类恶性事故的发生。</br>3、 对润滑油系统,要采用明杆阀门,并标有开度指示、开关方向指示和设有手轮止动装置。对高、低压备用油泵和低油压保护装置要定期试验,保持良好的备用状态。</br>4、 在机组启动定速后、停用高压油泵时,要先缓慢关出口门并注意监视润滑油压的变化,出口门全关后停高压油泵。然后再打开高压油泵出口门恢复备用,开启出口门时亦应注意监视润滑油压的变化。</br>5、 应当看到公司系统习惯性违章的现象仍然存在。为使反习惯性违章得到完全遏制,要求各单位把反习惯性违章做为反事故斗争的主要内容。各单位要认真审查各类规程,通过运行规程规范运行人员的各种操作。凡不符合运行规程要求的均视为习惯性违章,加大惩罚力度。</br>6、 各单位要认真整顿运行人员纪律,重新审查各级人员职责,凡职责不明、程序不清的指挥应立即予以纠正。应本着谁指挥谁负责,谁操作谁负责的原则,统一指挥,分部实施组织好现场的运行管理工作。</br>7、 要加强检修管理工作。对各项检修工作内容,要做到设备、人员、质量评价的记载完整,对验收人更要做到有明确记载。</br>8、 要加强运行人员的培训工作。运行人员除必须熟悉本专业的系统外,同时必须熟悉主要测量点的信号来源,防止信号异常时产生误判。</br>9、 各单位要结合秋季安全大检查工作,从查思想、查管理、查规章制度、查隐患入手,认真落实各项责任制,加大反习惯性违章的考核力度,坚决杜绝习惯性违章。</br>10、 切实落实保护、联锁的投切制度,各种保护定值要做到准确无误,坚决不能发生拒动、误动。、</br>11、 加强对各种重大操作的组织管理,明确各人责任,各司其职,不得多头指挥,盲目操作。发生异常情况时,要在做好充分事故预想的前提下,保持镇定,沉着应对。</br>12、 无论体制如何改革,保持生产骨干力量的稳定至关重要,请各厂不要轻易、随便不顾生产实际需要调动生产人员。 展开
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建议把相关的事件都转贴到此主题下如断油烧瓦,转子弯曲等。 展开
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要是多有数据、图形、事件记录就更好了 展开
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我正有固定的意思,支持。 展开
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置顶</br>涉及本厂的最好隐去当事人姓名,具体的一些东西,只论技术! 展开
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